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高速包裝機條煙分道裝置設計與應用

發布時間:2020-06-16 15:38:48 |來源:網絡轉載

1背景概述

解決問題的目標及關鍵實施方案

由於高速包裝機生產能力達80/分,而提升機提升最大能力為60/分,所以條煙需要分為2道提升,由2台提升機進行提升。

2.1解決問題的目標

  1. 解決噴碼磨花問題,使缺陷率減至0 %。
  2. 解決條煙碰撞與擠壓問題,實現2條煙完好分離,缺陷率減至1 %以下。
  3. 實現上述目標後.最終實現條煙提升和自動輸送,達到自動化大生產的目標。

2.2關鍵實施設計方案

  1. 解決條煙分道與推出

通過計分法評價各方案,各方案如表2所列。

1 原有分道裝置

1 分道裝置存在缺陷

序號

故障現象

原因分析

現頻率

1

噴碼磨花

條煙與滾輪戲擦;條煙與下滑通道庠擦

28.1 %

2

條煙碰撞

浪輪與下滑通道交接處結構缺陷.下滑通道滾子的安置角度 間題出現兩條煙不能完好分髙.條煙出現碰撞、堵塞。下滑通 道與提升機存在50 mm高度差.產生條煙斷麵出現碰擅變形

45.7%

3

條煙擠壓

浪輪與下滑通道交接處結構缺陷,下滑通道滾子的安置角度 出現兩條煙不能完好分離.條煙出現碰擅、堵塞

14.3%

4

其它

 

11.9%

 

序號

方案設計

設計目的

評價內容

評價

結論

1

取消滾輪.用2氣缸提升條煙.采用 氣缸將2條煙推出。

解決2條煙分道 與煙條推出

難易度

容易

可行

 

經濟性

容易

2

取消滾輪.用2氣缸提升條煙.釆用2 皮帶將2條煙推出.皮帶機構至於通 道上方。

解決2條煙分道 與煙條推出

難易度

較難

可行

經濟性

容易

3

設計皮帶機構,&成取代滾輪,用,缸 提升皮帶機構堂成.由四條皮帶將條 煙推出。

解決2條煙分道 與煙條推出

難易度

容易

可行

 

方案一:通過上機試驗,由於2條煙不能實現精準定位,與下滑通道不能很好對接,導致條煙散亂,不能很好分離,因此,方案一被否定。

方案二:由於皮帶機構置於上方,通過皮帶上的推板推煙,推板的作用力點在條煙尾部,導致條煙前端碰撞,經試驗,故障率高,此方案也被否定

方案三:對條煙位置要求較低,容易實現,因此采納此方案。

下滑通道存在噴碼磨花現象,其解決方案是:將與噴碼摩擦部位的塑料滾子取消,左右兩排各取消3個滾子。

  1. 解決下滑通道與提升機交接落差問題

由於交接處存在落差問題,使得條煙產生碰撞變形現象,因此,我們巧妙的利用0.5mm,尺寸為184x74mm的不鏽鋼片的彈性,解決了該矛盾。

  1. 總體方案

當係統檢測到條煙後,使得檔煙機構抬升,每次二條煙流入條煙分道裝置後,氣缸控製皮帶機構抬起,然後二條煙由皮帶機構送入下滑通道,這二條煙被分離帶入提升機構,進入條煙自動輸送係統,同時皮帶機構下降,進入下一個工藝循環。

(5)解決前後的缺陷比

通過上述方法解決後,經統計,分道裝置故障缺 陷比下降為0.9%

3 結束語

按照PDCA循環,逐步在其餘高速設備上進行了推廣,實現了高速機條煙自動輸送和裝箱,實現了條煙、箱煙的自動化大生產的目標,為企業解決了實際困難。總而言之,科學技術的快速發展,使得計算機技術與測試技術也得到不斷進步,目前,對發動機進行檢測,大部分都是采用計算機控製係統進行操作

 

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