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包裝機存在的問題及其改進

發布時間:2020-06-15 10:11:49 |來源:網絡轉載

某化工公司20萬噸/年聯堿項目工程於2008年5月 31日進行投料試車,並於2008年6月19日生產出合格產品,實現了一次試車成功。該項目年產20萬噸純堿和20萬噸氯化銨。該裝置由四大工序組 成:即氯化銨工序、重堿工序、煆燒工序、包裝工序。其中包裝工序的任務是:將純堿料倉裏的成品純堿(Na CO ))經包裝機包裝成袋通過鏈板輸送機、皮帶輸送機、轉運輸送機、彎道輸送機等運往堿包裝碼垛工序。

1、設備簡介

包裝機:型號:CJD50、稱重範圍:40-50Kg/bag、稱重精度:

≤±0.2%、包裝能力:600-700bags/h、包裝袋材料:內塗膜聚丙烯編織袋、製造廠家:某化工機械有限公司。

概況:包裝機以螺旋送料、氣缸帶動弧門給料方式,對 稱重進行實時控製的淨重式電子秤包裝機。適用於流動性一般的粉狀物料的計量包裝。本機電控係統具有稱重顯示、自動去皮、自動調零、自動誤差修正、超差報警和自動診斷功能。

組成:1、插板閥2、雙螺旋送料器3、給料裝置4、電子秤5、落料鬥6、包裝口7、電控係統

功能流程:在各種準備工作結束後,手動打開插板閥,按動啟動按鈕。給料裝置弧門打開,有電控係統(可編程程序控製器)按編製好的工作程序啟動雙螺旋送料器,物料經雙螺旋送料器、給料裝置送入秤桶,當物料達到設定值(約定量的70%-90%)時、由電控係統發出指 令,大螺旋停止供料,給料弧門關閉一半,小螺旋繼續供料,當物料達到設定值為止,給料弧門完全關閉,並在操作盤上發出“稱量完成”信 號。此時操作者即可向包裝口上套包裝袋,同時觸動相應的開關,啟動夾袋裝置。包裝袋被夾住後料桶底門打開,計量後物料經落料鬥進入包裝袋,按預先設定好時間料桶底門關閉。若關閉位置正確,下一次稱量過程隨即進行。若關閉位置不正確,則稱量過程停止。經過設定的時間後夾袋裝置鬆開,裝有物料的重袋落到縫包輸送機上,送入縫包,完成定量包裝的全過程。

2、存在問題分析

在聯堿開車運行的兩年時間裏,該設備在運行的過程中主要存在以下問題:

雙螺旋送料器部分:雙螺旋送料器由箱體、大小螺旋絞刀等組成。

    1.  

大小螺旋絞刀:大小螺旋絞刀分別進行送料,由給料裝置氣缸帶動弧門控製粗、細兩次進料。絞刀的螺旋片存在設計不合理的地方。絞刀的螺旋片:材質:不鏽鋼、外徑:大螺旋絞刀:φ220,小螺旋絞刀:φ80,絞刀螺旋片與殼體間的間隙隻有5mm,厚度:δ=3mm偏薄,經常發生變形和卡死現象,原因是:(1)、前係統檢修時掉下的焊條、螺栓、小鐵塊等隨成品一起進入堿包裝機;(2)、煆燒工序粉體輸送設備:1#—8#刮板輸送機、輕灰輸送機、成品輸送機內部固定刮板的螺  栓因鬆動而掉入成品中,隨成品一起進入堿包裝機。引起絞刀螺旋片變形和卡死,嚴重時引起絞刀螺旋軸彎曲變形。初步統計為:每月因此而停車檢修1-2次,檢修恢複時間為:3-6小時,影響堿包裝產量:90t- 180t(30t/h)。另外,檢修時將絞刀抽出送機修分廠校絞刀螺旋軸同軸度,將變形的螺旋片校正過來,絞刀嚴重變形時則更換新備件,增加了檢修成本。

大小螺旋絞刀兩端的密封裝置設計不合理,密封性能不好, 泄漏嚴重。大小螺旋絞刀兩端是用骨架油封來密封,大螺旋絞刀骨架油封:55×80×12;小螺旋絞刀骨架油封:35×60×12,骨架油封的材質:橡 膠,內唇較軟,易發生變形和損壞,一方麵造成堿包裝現場堿塵量大, 環境汙染程度高,嚴重影響包裝工人的身心健康;另一方麵堿塵進入軸 承中導致軸承(UEL210、UEL206)頻繁燒壞,因純堿進入軸承內部,   導致軸承運行時溫度升高,易將軸承球架燒壞,據統計:每月更換:1-2 套軸承,檢修更換軸承時間:2-3小時,影響粉體輸送:60t-90t(30t/ h)。

  1.  

給料裝置部分:給料裝置是由箱體、給料氣缸、弧門等組成。

給料裝置弧門和弧門軸部分結構設計不合理。(1)、弧門兩端上部吊耳螺栓孔原設計為:M6螺栓孔,長:40mm,因螺紋孔細而長, 檢修弧門拆卸時經常將螺栓擰斷,為了將斷絲取出,用氣焊將斷絲熔化

(螺栓材質為不鏽鋼),增加檢修工作量和檢修成本。(2)、弧門軸與弧門吊耳間連接是鍵連接,弧門軸鍵槽寬:8mm,長:30mm,弧門軸因鍵短而容易脫鍵,從而導致弧門開關不動,另外弧門軸因弧門開關的頻率高容易南北竄動而導致弧門卡死。每月因此檢修1—2次,檢修恢複時間為:4-6小時影響堿包裝產量:120t-180t(30t/h)。

    1.  

給料裝置傳動臂和弧門軸容易滾鍵。給料裝置傳動臂是用來連接氣缸和弧門軸,傳動臂和弧門軸間是通過鍵連接,氣缸每隔30秒閉合一次,鍵槽滾圓,弧門停止工作,每月檢修至少1次,檢修恢複時間為: 2-4小時,影響堿包裝產量:60t-120t(30t/h)。

3、改造方法

針對堿包裝機存在的以上幾個方麵問題,我們組織工程技術人員及班組長等骨幹進行技術攻關,於2010年6月6日至6月15日對兩台堿包裝機進行改造,其改造內容如下:

  1.  

為了防止絞刀螺旋片發生變形和卡死,在7#、8#刮板輸送機下料口上各增加一塊永磁鐵(1500×500×300),將前係統因檢修或設備運行時掉入的焊條、螺栓、小鐵塊等都吸附在永磁鐵上,定期清理,有效地避免了上述物體進入堿包裝機而引起絞刀螺旋片變形。既減少了檢修成本,又增加包裝產量。另一方麵將絞刀螺旋片的厚度改為:6mm,增加螺旋片的強度。

對大小螺旋絞刀兩端密封裝置漏堿現象,改動填料裝置結構, 改變填料,將填料壓蓋由原來平麵法蘭式改為帶凸台的凸麵法蘭式形式,填料由原來骨架油封改為油浸石棉盤根(12×12),通過改造,絞刀 兩端填料處不再泄漏,包裝現場的工作環境大為改觀,絞刀兩端軸承的使用壽命大大增強。

3.3(1)針對給料裝置弧門吊耳螺紋孔設計不合理情況,將弧門吊耳螺紋孔改為通孔(φ7),螺栓由M6×50的不鏽鋼螺栓(通絲)改為普 通的螺栓(M6×50),減輕了檢修工作量。(2)針對弧門軸脫鍵情況, 將弧門軸兩端鍵槽向內側增長20mm,增加鍵與軸、孔間的接觸麵積, 確保弧門閉合時,鍵不脫落,從而有效地保證了設備長周期穩定運行。

(3)針對弧門軸南北竄動現象,在弧門軸南北兩頭各增加一個軸套,軸套上設計兩個M8頂絲孔,鎖緊頂絲(M8×20),有效地控製了弧門軸南北竄動,減少了檢修次數。

3.4針對給料裝置傳動臂和弧門軸滾鍵槽情況,一方麵將弧門軸和給料裝置傳動臂連接部位進行調質處理,增加鍵槽的強度;另外在給料裝置傳動臂和弧門軸結合部位增加2個M8頂絲孔,鎖緊頂絲,減小孔與 軸間的相對運動,避免滾鍵情況發生。

4、改造效果

經過此次改進,通過近兩年來的運行,效果非常明顯:(1)大小螺旋絞刀的運行周期明顯增長。(2)大小螺旋絞刀兩端的密封裝置密封性能良好,不再象以前那樣,頻繁泄漏,現場的工作環境大為改善。(3) 給料裝置部分運行平穩。(4)設備停車檢修次數明顯減少,設備零部件的使用壽命明顯增長,對降低檢修費用,節約成本都起到了事半功倍作用。總之此次改造,既確保設備長周期、安全、穩定運行,增加經濟效益,又減輕了對大氣的汙染,改善了環境,保護職工身體健康。

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