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條盒及透明紙包裝機包裝輪n保護技術研究

發布時間:2020-05-29 14:11:14 |來源:網絡轉載

779條盒透明紙包裝機用於軟盒煙包的條盒紙包裝以及條 外透明紙的包裝,煙包推入包裝輪1完成條盒紙的包裝,再推 入包裝輪2完成條外透明紙的包裹和熱封叫在條煙經包裝輪 1推送入包裝輪2的過程中,由於煙包溫度變化、條盒紙的折 疊不良故障以及條盒上膠裝置故障等一係列原因,導致包裝輪 I推送過來的煙條沒有完全進入包裝輪n,在包裝輪II的3點 鍾位置發生卡堵,導致包裝輪u的傳動齒輪與傳動軸之間產生 了相對錯位,引起包裝輪II移位故障,嚴重影響了設備的高效 穩定運行。

針對779條盒包裝機煙條未到位弓I起的主傳動軸移位故障, 通過分析設備運行的規律,提出杜絕未到位煙條卡堵的改造上 折疊器方案,針對未到煙條不能進入轉運台U,進而引發質量 缺陷的問題,提出自重力複位的擺杆式傳感檢測方案。

1問題分析

包裝輪II的模盒接收來自包裝輪I的煙條時,由於煙條輸 送不到位,未完全進入模盒內的情況時有發生。如圖1 (左) 所示,未到位的煙條在包裝輪II內逆時針旋轉時,上折疊器和 煙條發生幹涉,產生卡堵,導致上折疊器傳動軸離合器脫開, 設備停機,因為設備運行慣性大,不能立即停機,堵塞進而導 致包裝輪I[的主軸發生移位故障。包裝輪II移位故障發生後,會產生條盒透明紙散條,它有 嚴重的質量缺陷氣必須立即停機排除故障,每次排除故障都 需要打開機背麵的齒輪箱蓋板,對傳動齒輪與傳動軸之間位置 進行調整,由於蓋板螺釘多達16顆,傳動齒輪與傳動軸之間 為漲緊套連接,有嚴格的放鬆和張緊的程序以及嚴格的張緊力 要求叫排除故障約1.5 h,嚴重影響了設備效率。

上折疊器2導致的包裝輪II卡堵現象曲線圖

2技術分析

2.1總體分析

2.1.1杜絕卡堵

如圖1所示,針對上折疊器2導致的包裝輪II卡堵現象, 將原先堵煙的部分去除,並對其作倒角處理,能順利引導未到位的煙條。因此,當煙條未推送到位時,包裝輪II的3點鍾 位置不發生卡堵,煙條順利地往下運動,不產生過載現象, 無過載,則設備包裝輪n的主軸不會發生移位。此時,雖然不會產生卡堵設備的故障,但我們需要對該 條未推送到位的煙條進行處理。下節將講述如何杜絕該煙條 進入下級工序。

2.1.2杜絕質量缺陷

針對未到的煙條高出包裝輪II的模盒,我們的思路是: 在包裝輪II的3點鍾位置和12點鍾位之間增加一套煙條到位 檢測(如圖2所示),由擺杆1和檢測器2等零件組成,檢測 器實時檢測擺杆位置叫包裝輪II內的煙條到位時,煙條與 擺杆之間有一定的間隙,煙條能通過,擺杆保持不動,設備 正常運行。當包裝輪II內的煙條不到位時,煙條就會碰到擺 杆,擺杆繞其

支點擺動,檢測器檢測到擺杆位置變化,向控 製器發送信號,設備立即停止運行,由操作人員手動將未到 位的煙條取出。擺杆依靠自身重力下擺,由傳感器限位,正 常情況傳感器與擺杆貼合;當未到位煙條抬高擺杆後,擺杆 與傳感器脫離,控製中心接收到擺杆脫離的信號,機器運行 停止。

2.2詳細設計

將端部的突出折疊塊去除,改為帶倒角的折疊方式。當 未到位煙條經包裝輪II由逆時針方向轉動時,改造後的上折 疊器起到導向作用,避免未到位煙條與上折疊器發生幹涉。設計煙條到位檢測裝置,三維結構如圖3所示,由擺 杆1和檢測器4等零件組成,其中支架5將整套傳感檢測裝 置安裝到機器上。檢測器裝置實時檢測擺杆位置。包裝輪n內的煙條到位時,煙條與擺杆之間有一定的間隙,煙條 能通過,擺杆保持不動,設備正常運行。當包裝輪內的 煙條不到位時,煙條就會碰到擺杆,擺杆繞其支點擺動, 檢測器檢測到擺杆位置變化,向控製器發送信號,設備立 即停止運行,防止未到位煙條中含有質量不合格煙條。

3.結語

該研究解決了由於包裝輪I推送過來的煙條沒有完全 進入包裝輪n,在包裝輪n的3點鍾位置發生卡堵,導致 包裝輪II的傳動齒輪與傳動軸之間產生了相對錯位的移位 故障,消除了包裝輪II移位引起條盒透明紙嚴重質量缺陷 煙條(散條)的隱患。同時,避免了頻繁打開齒輪箱蓋板 引起其損壞後,產生滲油隱患;避免反複調整傳動齒輪與 傳動軸之間的位置,消除因其磨損產生大修的可能,提高 了設備運行的安全性。無需反複調整校準移位的包裝輪口, 還可以減少設備修理時間,提高設備效率,並且減少了設 備修理的工作量,降低了修理工勞動強度。該改造方式可 以在類似的設備故障解決過程中推廣。

 

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