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硬條包裝機控製係統的改造

發布時間:2020-06-11 16:40:14 |來源:網絡轉載

1改造原因

硬條包裝機是意大利某公司軟包包裝機組的一個分機,是二十世紀70年代末的產品。該機將上、下遊機連接在一起,完成小包卷煙的傳輸和包裝,其工作模式分為手動和自動兩種。由於該機生產年代較早,原設計存在許多缺陷,如凸輪部分機電相互關聯,結構比較複雜,調整部位多,極易錯位, 一旦出現故障各環節較難準確調整;電氣控製係統采用分立元件構成的邏輯控製器,成本高,可靠性差,維 護和維修困難,嚴重影響了生產效率。為此,釆用某公司生產的PLC代替邏輯控製器,對硬條包裝機的控製係統進行了改造。

2改造方法

2.1電路設計

由於CPU 216集成有24V直流傳感器/負載電源, 因此可以把24V直流的接近開關、光電開關、行程開關、操作按鈕以及上、下遊機的通訊信號等直接聯入PLC控製係統的數字量輸入口。數字量輸岀口通過交流接觸器控製電機,通過繼電器控製電磁閥、離合器、 製動器,直接控製指示燈。行程開關改為非接觸式接近開關。

2.2 程序設計

根據硬條包裝機的生產工藝流程采用順序控製程序設計,便於閱讀和調試。

3改造

四平卷煙廠5台包裝機釆用PLC改造控製係統後,經過兩年多的運行,設備運行穩定、可靠,電氣故障大幅度減少,設備有效作業率提髙了6%,而且輔料及維修費用節約了22萬多元,取得了明顯的經濟效益。

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