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包裝機驅鈉條貌中測速裝置的改造

發布時間:2020-06-09 10:54:02 |來源:網絡轉載

目前,國內正在使用的包裝機的驅動係統有 兩種:一種是直流電機驅動係統,另一種是交流電機驅動係統。在實際使用中我們發現,直流電機驅動係統 相對於交流電機驅動係統,故障率較高,維修量大。尤 其是直流電機的測速電機,印刷盤易磨損,測速電壓不穩定,碳刷需要定期檢查更換,影響了正常生產。針對直流電機驅動係統測速部分存在的問題,我 們根據原測速電機輸出電壓的特性,自行設計開發了 一種測速模塊。

1工作原理

傳感器輸出的頻率信號fi經過整形,變成方波後 輸入到頻壓轉換器LM2917的1腳。頻壓轉換器 LM2917的5腳輸出與。成正比的直流電壓信號。經過運放、緩衝後,直接輸入到直流電機調速器的第8、9 輸入端。見圖lo fi經整形後變成方波Vi2,然後經過可調電位器輸入到LM2917的A1的同相端。每當輸入 信號越零時,比較器A1就改變輸出狀態,A1每改變一 次狀態,充電泵就從3腳輸出一個電流脈衝。因此,3腳接上電容濾波器,取出脈衝的平均電壓值,就實現了頻 率/電壓轉換。3腳電壓經A2放大後由5腳輸岀。

包裝機傳感器電路圖

圖1中,R2為輸入分壓器,調節R2滑臂位置可 使輸入頻率信號的幅度為5V; R6內部穩壓管的外 接限流電阻,選R6 = 470Q,穩定電流為10mA; + 12V 電源電壓經R5與二極管分壓後向LM2917內部的運 放反輸入端提供+ 0.6V電壓,R3輸出直流電壓Vo 的截止電阻,取值範圍為4.3 ~ 10kC,其輸出電壓計算 公式為:Vo = fiVcc I = fiVccRIClo VccRICI 確定 時,輸出電壓與輸入頻率成正比;LM358 - a為同相比 例運算放大器,調節反饋電阻母可使LM2917輸出電 壓放大3倍;電壓跟隨器LM358 - b起緩衝作用,以滿 足直流電機驅動器的需要;根據BE包裝機滿負荷運 轉時轉速為3000r/min,測速電壓為18V左右。我們確 定脈衝盤每轉一圈需要產生10個脈衝,並做出了相應 的脈衝輪W,輸出最高電壓為:N = _ftVccRlCl = 18V,正 好和原測速盤輸出電壓保持一致。在實際工作中,電 容C1的選擇值可能與實際值有差別,此時可通過調 節高精度多圈電位器來補償。測速模塊輸出電壓 與脈衝頻率曲線如圖2所示。

 

測速模塊輸出電壓 與脈衝頻率曲線圖

2測速模塊輸出電壓與脈衝頻率的關係

 

2使用效果

在實際使用中我們發現,經過改造的驅動係統工 作穩定,測速模塊無需維護,使用壽命長,測速電壓穩 定、有效作業率高。同時也降低了設備的維修費用,僅 測速電機一項每年可節約10萬多元,具有較高的經濟 效益。

2.2設備操作

  1. “幹頭”部分。當來料含水率大於22.5%,物 料的開始部分進入烘絲機3min後,烘絲機轉速由80% 降至70% ,2min後恢複至80% □物料一進烘絲機就關 閉烘絲機總排潮風門,待烘絲機開始出料時打開總排 潮風門;當來料含水率大於21.0%而小於22.5%時, 烘絲機轉速保持80%不變(即正常開機)。物料一進 烘絲機就關閉烘絲機總排潮風門,待烘絲機出口煙絲 含水率升至4.0%時打開總排潮風門;當來料含水率 小於21.0%時,物料的開始部分進入烘絲機4 min後, 烘絲機轉速由80%升至90%,lmin後恢複至80%。物 料一進烘絲機就關閉烘絲機總排潮風門,待烘絲機出 口煙絲含水率升至4.0%時打開總排潮風門。其它操 作均按正常程序自動進行。
  2. “幹尾”部分。當來料含水率大於22.0%時, 物料的結尾部分全部進入烘絲機後,烘絲機轉速由 80%升至90%,3 min後再升至100%,到物料全部出 了烘絲機後,恢複其轉速80%。物料的結尾部分全部 進入烘絲機3 min後,關閉烘絲機總排潮風門,待物料 全部出了烘絲機時打開總排潮風門;當來料含水率大 於21.0%而小於22.0%時,物料的結尾部分全部進入 烘絲機後,烘絲機轉速由80%升至90%,150s後再升 至100%,到物料全部出了烘絲機後,恢複其轉速80% o物料的結尾部分全部進入烘絲機3min後,關閉 烘絲機總排潮風門,待物料全部出了烘絲機時打開總 排潮風門;當來料含水率小於21.0%時,物料的結尾 部分全部進入烘絲機後,烘絲機轉速由80%升至 90% ,2min後再升至100%,到物料全部出了烘絲機 後,恢複其轉速80%。物料的結尾部分全部進入烘絲 機3min後,關閉烘絲機總排潮風門,待物料全部出了 烘絲機時再打開總排潮風門。其它操作均按正常程序 自動進行。

3使用效果與注意事項

  1. 實測結果表明,利用自動加水係統,結合對烘 絲機的合理操作,每批煙絲的“幹頭”量(含水率< 10%)可降至15kg以下,“幹尾”量(含水率< 10%)可 降至18kg以下,整下過程沒有出現大的含水率波動, 煙絲含水率很快就穩定在設定值範圍以內。
  2. 自動加水係統的氣動薄膜閥正常工作的氣壓 在1.70 x l/Pa左右,若氣壓太低,氣動薄膜閥打不開。
  3. 為了保證煙絲質量,氣動薄膜閥密封性要好, 在關閉時,必須能關嚴,不能有水滴從噴嘴中滴下。
  4. 為保證噴水順暢,噴嘴必須定時清洗。
  5. 建議將烘絲機總排潮風門設計成自動控製風 門,以實現自動操作。

 

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