谘詢電話

ENGLISH0755-88840386
K8凯发大酒店天生赢家專題

谘詢電話

0755-88840386
您的位置:首頁 > K8凯发大酒店天生赢家專題 > 專業技術專題 > 工業自動化稱重儀表>詳情頁

包裝機新型固定式夾持架模盒 設計及應用

發布時間:2020-06-04 11:18:00 |來源:網絡轉載

包裝機組具有包裝質量良好、性能穩 定、運行速度快、自動化程度高等優點,是目前我國卷煙 包裝設備的主流機型。但隨著消費者對產品質量要求的 越來越高,設備原有的一些裝置已不能滿足產品質量的 工藝要求。其中模輪盤上模盒的活動夾持架結構複雜,不 利於維修調整,在生產運行中經常出現活動夾持架夾持 商標紙鬆緊不一,煙包成型差,護板上經常有刮膠現象, 設備故障率高。在維護調整過程中,造成反複停機影響設 備正常運行。由此所產生的質量問題,經常要對設備進行 維修調整,嚴重時生產的產品要做報廢處理,增加原輔材 料的消耗。針對此況,決定通過設計改造解決這個問題。

1現狀調查及原設計缺陷分析

  • 模輪盤模盒,用於小盒的夾持定位和折疊成型,防 止小盒在輸送和折疊過程中的移位。模輪盤有八個模盒 (14J5)每個模盒的夾持架(9.17)末端都有一對滾動軸 承(12),相鄰兩個模盒的相鄰夾持架都用彈簧(4)相連, 不僅軸承和彈簧的數量多,而且又都處於模輪盤下部不 易操作的位置,所以在更換軸承或彈簧時必須拆下模輪 盤,在拆卸模輪盤時由於相鄰機構阻擋因素,必須對涉及 到相關的部件進行拆卸,換好軸承或彈簧後又要對模輪 盤進行裝配調整,裝配比拆卸模輪盤時更費時,維修時間 長,從而降低了設備的效率,其結構如圖1所示。
  • 包裝機在高速運行時,模輪盤上的活 動夾持架被頻繁打開和閉合,完成商標紙夾持、折疊成型 和釋放,經過長時間運行後,活動夾持架上的拉簧就會變

    形或折斷,相鄰兩個活動夾持架的開口就會變大,活動夾 持架就不能準確的夾持和支撐商標紙,由於活動夾持架 開口變大而模盒的尺寸不變,所以當模輪盤轉到第三工 位時由曲柄滑塊機構推動鋁箔紙煙包進入模盒的過程 中,鋁箔紙煙包上部的白卡紙就會撞在夾持架所夾持的 商標紙長內側斜片的斜縫上,或插入商標紙長內側斜片 的外側,這樣就會導致了白卡紙歪斜或白卡紙在模盒內 的位置不準確,由於白卡紙的支撐,在模輪盤旋轉包裝硬 盒商標紙的過程中,就會導致硬小盒包裝不規則、小盒側 邊縫隙露白的現象。

  • 當活動夾持架的軸承損壞或緩衝塊磨損,活動夾 持架的開口就會變小,活動夾持架上的護板嵌入模盒內 的長度就會增大,商標紙拍插板在模輪盤上第一工位拍 壓商標紙時,就會有護板的前端劃破商標紙的現象,同 時,當模輪盤轉到第三工位時鋁箔紙煙包在曲柄滑塊機 構的推動下推入模盒的過程中就會受到一定的阻力,使 鋁箔紙煙包上的白卡紙進入模盒時困難,造成白卡紙在 模盒中位置不準確,在白卡紙壓模器的拍壓下白卡紙被 壓壞或壓模器沒壓住白卡紙而產生飛白卡紙現象,活動 夾持架的開口變小,活動夾持架之間的尺寸小於模盒的 內側尺寸,導致硬盒煙包在模輪盤第七工位輸出時,煙盒 內側斜邊被活動夾持架刮傷,同時煙包正麵底角被護板 刮裂,造成包裝質量問題。
  • 在設備正常運行時,商標紙上的膠液經常會刮在 活動夾持架的護板上,當膠液積累到一定量的時候,硬盒 煙包離開模輪盤的過程中膠垢就會把商標紙的外側斜片 支起,這樣商標紙外側斜片就會與煙包輸送通道上壓板 的摩擦力加大,使商標紙外側斜片左右擺動,這樣也會導 致硬盒側麵縫隙露白,包裝不規則等質量問題。硬盒商標 紙包裝的不規則同時也會影響硬盒透明紙的包裝效果。 其次在生產中通過對商標紙塗膠輪上的膠量的調整來改 變刮膠現象的效果不明顯,操作人員要進行反複清理膠 垢,也會影響到設備正常運行。
  • 經過一段時間的觀察研究,故障原因出在模輪盤的 活動夾持架裝置上。其結構複雜,如果軸承和彈簧稍有磨 損和變形,活動夾持架就不能很好的打開和閉合,打開的 幅度也不穩定,所以必須對活動夾持架裝置進行改進設 計。

    2改進措施

    通過對模輪盤的活動夾持架裝置研究分析,要想解 決活動夾持架裝置設計缺陷,需從以下兩個方麵著手,一 是解決活動夾持架結構複雜和夾持架打開幅度不穩定這 一難題。二是解決活動夾持架上護板刮膠的問題。通過對 活動夾持裝置結構分析和反複試驗,活動夾持架夾持硬 盒煙包的作用主要是活動夾持架和硬盒煙包的接觸部位 完成的,如果將接觸部位與模盒加工成一體的,並同樣能 起到夾持和支撐商標紙的作用,又不與模輪盤上各個折 疊工位產生幹涉,設計成固定式夾持架模盒,就達到要解 決效果。對於護板在正常生產過程中經常出現的刮膠問 題,在不影響護板作用的前提下,將護板上與商標紙接觸 而刮膠部位鐵去一部分,避免護板上刮膠。

    3設計與實施

    3.1對活動夾持架的改進設計

    將活動夾持架與模盒改進成固定式夾持架模盒2和 3。改進後固定式夾持架模盒上兩個孔的尺 寸和位置同原來模盒上孔的大小位置相同,以利於改進 後的固定式夾持架模盒可以直接安裝在原來的模輪盤 上,在固定式夾持架模盒內側臂的前端開一個4.5 mm寬 的斜槽並讓夾持架部位的內側臂比模盒後麵部位的內側 臂高出0.5 mm,這樣商標紙在進入固定式夾持架模盒時 夾持架部位就會夾持商標紙長內側斜片,保證商標紙長 內側斜片位於商標紙內側麵前麵,避免了鋁紙煙包在第 三工位進入固定式夾持架模盒過程中,白卡紙撞在商標 紙長內側斜片上的現象。在夾持架部位做2 mm的倒角, 以利於硬盒煙在模輪盤第七工位輸出時不會被刮傷、刮 裂。結構如圖3所示。固定式夾持架模盒加工完成後,把 模輪盤從設備上拆下,並把模輪盤上的活動夾持架、模輪 盤模盒、彈簧、軸承一同拆下。把八個加工好的固定式夾 持架模盒安裝在模輪盤上。安裝時用量塊逐一校對固定 式夾持架模盒裝配尺寸,不符合要求的一定要進行修整, 直到達到工藝要求為止。量塊的尺寸由鋁箔紙煙包、商標 紙厚度、欲留側隙計算確定,並嚴格保證固定式夾持架模

    中間6 mm縫隙,使硬盒煙包在模輪盤第七工位輸出時 被順利帶走,八個工位的固定式夾持架模盒都安裝完成 後,把整個模輪盤安裝在原來模輪盤位置上。改進後夾持 架結構簡單、開口大小衡定達到了改進的目的。

    3.2對護板的改進設計

    固定式夾持架模盒上的護板改進如圖4所示,護板 的尾部鋌去長x寬為12 x 10 mm深2 mm的平麵。定位 孔沿模盒側麵垂直方向加工出4.3 mm X 6.3 mm的長槽, 並把固定螺釘頭部銖成8 X 10 X 4.5 mm深的沉孔。在護 板工作端的後部飩出0.5 mm X 30°角的斜麵減小其工作 厚度。

  • 改進後減少故障停機時 間,提高了設備的有效運行效 率及機組的班產量。改進後每 月設備有效作業率提高了 4.61 個百分點,減輕了操作工勞動 強度,降低了因控製不穩定造 成的質量風險。
  • 通過對包裝機組模輪盤的改進成功,使 該機組的維修費用大幅降低。
  • 根據改進前維修記錄統計,該機組6個月維修更換模盒 夾持架部件三次,總維修費用約1.2萬元,而改進後一年 左右更換固定式夾持架模盒1次。同時我們對其餘包裝機組也進行了改進。雖然改進後收到了 一定效果,但仍存在可以提高之處,我們會加以逐步完善。

  •  

    本文源於網絡轉載,如有侵權,請聯係刪除

     

分享到
網站地圖凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8