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提高定量包裝稱重精度的措施

發布時間:2021-01-15 14:39:17 |來源:網絡轉載

定量包裝秤已廣泛應用於食品 、飼料、 化工等行業 。例如 , 飼料稱量計量包裝是飼料工業的重要生產環節。飼料稱量計量包裝的準確與否將直接影響到企業的信譽和經濟效益 。過去采用機械稱量 、 人工裝袋 , 工人勞動強度大 、 效率低 、 稱量精度差 。近幾年 , 也開始采用電子稱量裝置使其靜態稱量精度大大提高, 但在飼料加工連續生產過程中, 其動態精度仍不能保證, 因此, 在快速自動稱量中如何提高動態稱量精度 , 一直是飼料加工企業急需解決的難題。
電子定量稱重過程是一個動態過程, 而要準確計量物料的質量使其盡量接近標準值, 就需要使動態過程向靜態穩定趨近 , 為此, 在產品設計時, 從電氣控製及機械結構方麵都將計量過程分為2 個階段 : 粗喂料階段和細喂料階段 。前者保證稱重的速度, 後者保證稱重的精度。這樣一來可能產生 2 個問題 : 一是保證計量精度但稱重速度不夠 ; 二是有較高的稱量速度但計量精度不易保證。我國目前稱重範圍在 29 ~ 100kg 的電子秤 ,計量精度和速度以及其他性能指標 ,與國外同類產品接近。但是 25kg 以下的小計量電子秤, 尤其是 0. 5 ~5kg的計量秤, 與國外同類產品相比有一定的差距。
作者在為某企業研製飼料自動化生產設備中, 發現由於使用環境的差異或控製策略等原因 , 許多定量包裝秤的使用不盡如人意 , 尤其是企業為提高生產效率, 快速、 連續生產時,稱量精度很難保證, 為此, 本文應用PLC 作為動態稱量包裝測控設備,在硬件和軟件設計中采用了一些措施和動態控製方法 , 較好地解決了稱量速度與精度的矛盾, 實現了飼料連續生產中動態稱量計量的精度。
1  係統工作原理
用稱量傳感器、 放大器和 PLC組成測控係統來完成飼料的稱重 、 計量、 包裝的生產工藝過程, 如圖 1 所示。該係統以 PLC 為核心, 配以稱重傳感器 、 放大器、 各種電動執行器和機械裝置, 實現飼料的動態在線稱重計量和包裝工作。
稱鬥的上方是成品倉 , 該倉中的原料是來自飼料混合工序生產的飼料散狀成品料。成品倉下是 1 台電動機驅動的螺旋進料裝置, 啟動電動機, 則該成品倉中的粉狀飼料就隨著傳輸絞籠的旋轉而進入稱鬥中稱量 。稱鬥上裝有 3 個S 粱式應變式拉力傳感器, 稱鬥的質量信號直接由該傳感器組轉換成與之相對應的電信號 , 經放大器把該電信號放大後送入PLC 進行數據處理, 當到達預定值時 , PLC 停止下料, 然後 PLC 控製開秤鬥門, 並控製打包機自動裝袋後由傳送帶送出 。於是就完成了飼料稱量打包的自動化過程。
2  提高動態稱量的硬件措施
影響稱重靜態精度來源於傳感器和放大器組成的硬件係統 。
該係統用 3 個拉力傳感器將飼料質量 W 變換成線性關係的電信號U x , 並通過放大器進行放大 。圖中U n 表示等效到放大器輸入端的噪聲和幹擾電壓, △U i 表示等效到輸入端的飄移電壓。設 2 級放大器的放大倍數為 A , 則
U 0 =A ( U x +U n +U i ) =AU x+AU n +AU i
式中的第 2 項主要影響靈敏度 ,第3 項主要影響係統的精度。
2. 1  影響傳感器的因素及解決辦法
傳感器輸出信號的穩定性除決定傳感器本身的性能外, 還與供電電源和傳感器的安裝有密切關係。本係統采用 3 隻 UH61 -100u 型稱重傳感器, 每隻傳感器單獨供電, 通過調節其橋路電壓使3 隻傳感器的輸出靈敏度K 相同 , 3 隻傳感器串聯輸出的電壓為 U x =K ( E1 +E2 +E3) 。為了提高每個傳感器供橋電壓的穩定性, 采用2 次降壓 , 並對元件進行老化, 測試後進行選配, 特別是對基準穩壓管 2DW233 的老化處理和時漂測試, 選擇時漂小的, 通過調節其工作電流使其在接近零溫度係數下, 使整個傳感器電源的溫度穩定性優1. 0 × 10 -5 / ℃。
3 隻拉力傳感器安裝在稱鬥和稱架之間 。如果傳感器承受的質量與傳感器軸線存在夾角 α 則將產生橫向分力而引入誤差△W =W -Wcosα 。這對於每次稱重 25kg, 在稱鬥皮重100kg 的情況下 , 即 3 隻 100kg 的傳感器實際負重為 125kg。當 α = 4° 時 ,稱重誤差就為 0. 43kg 。因此, 安裝傳感器時應確保傳感器能垂直受力 。
2. 2  影響係統靈敏度的因素及解決辦法
影響係統靈敏度的主要因素是檢測電路的內部噪聲和外部幹擾電壓U n , 它與放大器所工作的頻帶相關。在研製中 , 通過選擇低噪聲器件 , 在滿足采集速度所需足夠寬的頻帶的前提下 , 通過選配電阻來提高放大電路本身的共模抑製能力 , 整個檢測係統采用雙層屏蔽, 采樣時間選為工頻周期整數倍等項措施, 使整個係統獲得了能分辨 5g質量的靈敏度。
2. 3  影響準確度的主要因素及解決辦法
影響準確度的主要因素是整個檢測係統的非線性和漂移△U i , 其中對於係統的非線性, 在選配元器件校正的基礎上, 采用了軟件修正;而對於隨溫度和時間產生的漂移電壓△U i , 主要采用元器件的老化、 測試與分選工藝, 篩選掉時漂大的 , 然後選配溫度係數進行補償, 使整個係統的靜態精度達到 0. 07 %, 為實現動態精度稱量奠定了基礎 。
3  提高動態稱重精度的軟件措施
影響動態稱重的主要因素是被稱重物料的密度 、 K8凯发登录入口和落差的大小,它是由成品料倉的壓力和 PLC 所控製的進料驅動裝置產生的 。因此 , 改進控製思路, 借鑒靜態稱量精度高的特點是提高動態計量的關鍵。為此,我們選用雙速變徑變距螺旋下料機,采用 “先快後慢 , 最後點動” 的控製下料方式 , 見圖 3 。圖中:W X0 為稱重前 PLC 所采集的稱鬥皮重;由此PLC 按照每包計量淨質量的 90 %、95%和100%算出快速下料的終了值W X1 、 慢速下料的終了值 W X2 和稱量終了值 W X 。其控製過程可以這樣簡單說明: 在下料開始一段時間, PLC控製絞籠電動機快速下料, 當檢測達到快速下料終了值 W X2 時, PLC 關閉絞籠電動機後采用 “點動” 下料,當達到或接近期望值 W X 時為止。
按照上述思路 , 通過編寫全動態控製加料的快 、 慢速和點動下料的軟件模塊 , 以及為消除空中落料對稱量精度的影響, 編寫了自動尋找提前停機量的軟件模塊等軟件措施。該係統使用 1 年來 , 經計量部門 2 次測試,整個係統計量準確度優於2 %。
4  結論
采用 PLC 控製進行飼料稱重包裝 , 具有結構簡單 、 計量準確 、 工作可靠, 較好的兼顧了動態稱重計量的精度和速度, 滿足了在線快速動態質量計量的要求 , 對水泥、 食鹽 、 麵粉等的稱重包裝有借鑒作用和推廣價值 。

 

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