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苯酐包裝線控製係統改造

發布時間:2021-04-08 14:37:10 |來源:網絡轉載

錦州某公司年產4萬t苯酐裝置共有3條包裝線,負責將來自結片機的苯酐物料進行自動定量包裝並輸送至碼垛機組單元,包裝線上任何一個故障都有可能導致整個裝置停車。由於原包裝線控製係統在功能和安全方麵存在很多缺陷,再加上受苯酐腐蝕老化嚴重,經常故障停車,直接影響了苯酐的生產能力並給設備的維護帶來困難。筆者對該係統進行了重新設計改造,並一次開車成功。
1苯酐包裝線工藝流程
來自結片機的苯酐物料進入破拱料倉經攪拌後進入雙螺旋給料機中。包裝線控製係統啟動後,料門打開,雙螺旋給料機開始給料,大、小螺旋機同時工作,當加料到達24kg時,大螺旋機停止,小螺旋機繼續工作。當加料到達24.75kg時,小螺旋機停止,料門關閉,在關閉過程中,給料係統利用小螺旋機停止後慣性給料,使物料值達到25kg。操作工將包裝袋手動套入夾袋機構,秤體鬥門打開,苯酐經過下料鬥進入包裝袋,然後夾帶機構動作,裝滿苯酐的包裝袋落在立袋輸送機上,經過縫紉機進行封口,經過倒帶機構,整形機構後進入碼垛機組單元。
2包裝線控製係統組成
包裝線控製係統主要由主控櫃、現場防爆控製櫃和現場儀表組成,控製係統以PLC為核心,由程序檢測控製PLC單元、檢測元件(接近開關、光電開關)、操作麵板、控製元件(電磁閥、接觸器)以及執行機構(氣缸、電機)等幾個部分組成,並由F701稱重控製器協同PLC共同完成定量稱重任務。
2.1主控櫃
主控櫃安裝在苯酐包裝線機櫃間內,櫃內安裝有PLC、電機保護開關、接觸器、變頻器及開關電源等控製設備。原1#、2#包裝線控製係統放在一個控製櫃內,給係統維護工作增加了難度並降低了係統的安全性、可靠性。改造後1#、2#包裝線控製係統分別放在兩個控製櫃內,櫃內增加了照明燈具、軸流風扇及保護地匯流銅排。原PLC供電電源及現場設備驅動電源均為220V(AC),給現場操作及維護帶來一定的安全隱患,而且原PLC控製點數沒有冗餘,一旦控製IO損壞隻能更換整個PLC。改造之後,控製係統PLC選用歐姆龍的CPM2A-60CDR-D型產品(供電電源24V(DC)),控製點數1∶1冗餘。接觸器選用施耐德(線圈吸合電壓24V(DC))LC1D09BDC型產品,現場按鈕、指示燈、電磁閥、限位開關采用明緯NES-150-24型開關電源供電,增強了設備運行可靠性。電機保護開關選用西門子3VU13係列斷路器,由於其配備了過電流瞬時脫扣器和反時限延時脫扣器,可以對電機進行過載、短路和斷相保護。
2.2現場防爆控製櫃
目前防爆控製櫃安裝在下料鬥和縫紉機之間,保護等級為IP54,防止苯酐粉塵進入櫃內腐蝕F701儀表和其他控製器件。現場防爆控製櫃上安裝有控製電源開關、自動運行開關、急停開關、輸送機開關、立袋正反轉開關和手動卸料按鈕,並有設備各種運行狀態指示燈。在控製櫃內安裝F701稱重儀表,通過視窗可以觀察F701稱重儀表實時稱重數據和時序狀態信息。
2.3現場儀表
包裝線控製係統現場儀表主要由F701稱重控製器、稱重傳感器、傳感器接線盒、電磁閥及接近開關等組成。F701稱重控製器與3個MTB-50傳感器構成稱重控製係統,與PLC進行數字量信號通信,共同完成苯酐定量包裝任務。
3個稱重傳感器將苯酐物料重量信號轉化為毫伏信號送入F701稱重控製器,F701根據組態參數對重量值進行檢測判斷。F701啟動後,首先檢測秤體內有無餘料,如果餘料在設定範圍內,粗、中、精給料輸出通道ON,進行粗給料:
當重量值≥定量設定值-粗給料設定值時,粗給料輸出通道OFF;
當重量值≥定量設定值-中給料設定值時,中給料輸出通道OFF;
當重量值≥定量設定值-精給料設定值時,精給料輸出通道OFF;
如果此時重量在規定誤差範圍內,F701稱重控製器稱重完成輸出通道ON,否則給出超差信號。
苯酐包裝線采用兩級給料方式,即將中給料設定值與精給料設定值設成一致。苯酐包裝線F701稱重控製儀表組態參數為:定量值25kg,粗給料設定值1kg,精給料和中給料設定值0.25kg,過量不足設定值0.05kg。
3控製係統邏輯
1、2苯酐半自動包裝生產線控製邏輯為:自動秤啟動後,PLC給稱重控製器F701控製接口16號啟動輸入端一個2s的脈衝信號,若料鬥為空(或料鬥內物料在3.05kg範圍內),F701稱重控製器控製接口輸出端7、9導通,PLC輸出端10CH02點與10CH03點導通,粗加料與精加料電機同時啟動,電機帶動螺旋給料裝置旋轉,物料落入料鬥內。
當稱重料鬥內的物料重量達到24kg時,F701控製接口輸出端7由ON變為OFF,9繼續為ON,PLC10CH02點OFF,10CH03點ON,精加料電機繼續運轉。
當料鬥內的物料重量達到24.75kg時,F701控製接口9變為OFF,PLC10CH03點變為OFF,精加料電機停止,料門關閉(在料門關閉瞬間利用精加料電機停止慣性有物料落入料鬥中),F-701啟動比較等待延時定時器,將料鬥內苯酐實際重量與預置點25kg進行比較,如實際重量不在24.95~25.05kg內,則F701控製接口10或11端ON,PLC11CH05點ON,F701操作箱盤麵超差指示燈亮,提醒操作工人。無論是否超差,F701控製接口22輸出點ON,PLC輸出端11CH04點ON,F701操作箱盤麵秤麵指示燈亮,如果夾袋行程開關動作,PLC10CH07點ON,夾袋電磁閥動作,1s後,PLC10CH06點ON,鬥門電磁閥動作,3.5s後PLC10CH06點OFF,F701再次被啟動,5.5s後PLC10CH07點OFF,完成一個稱重循環過程。
立袋輸送機正反轉功能由變頻器直接控製,縫紉機電機一直處於旋轉狀態,當縫紉機入口接近開關得電後,縫紉機離合器吸和,帶動縫紉機針往複運動,出口接近開關得電後,縫紉機離合器吸和,帶動縫紉機針往複運動,出口接近開關失電後,縫紉機切刀電磁閥得電0.5s。PLC稱重流程如圖1所示。

PLC稱重流程圖

4結束語
通過改造,將原有的控製櫃、PLC、變頻器、現場電磁閥、接近開關及行程開關等控製元件進行了更換升級,對所有的線路都進行了重新鋪設。現場儀表、現場防爆控製櫃、室內主控櫃構成了一套完整的苯酐包裝控製係統。苯酐1#、2#包裝線分兩個機櫃分別控製,提高了生產線運行的冗餘度,提高了生產效率。避免維護人員帶電操作,增強了安全性。控製部分功能結構清晰,圖紙與實際接線一致,減少了維護難度。現場全部操作箱均采用密封結構,避免了粉塵進入腐蝕設備,延長了設備使用壽命。自動秤在粗給料階段,粗精給料電機同時旋轉,增加了稱重速度,解決了大破拱頻繁堵料的問題。延長夾袋器放袋時間,料倉內物料完全落在袋中,減少了粉塵外溢。現場增設防碰撞機構,避免了因料袋碰撞掉在地上的問題。苯酐包裝線控製係統運行一年來,性能良好,運行穩定。

作者:李忠明

 

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