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全自動液體包裝機橫豎封自動穩壓試驗研究

發布時間:2020-07-16 13:47:27 |來源:網絡轉載

1問題的提出

天津某機電公司生產 的全自動液體包裝機自動化程度 較高,但是,其橫豎封調壓為變壓器多抽頭粗 調和電位器手動微調,一旦遇到電網電壓波 動,如不及時調整,就會出現封合不牢,或者 不熱合,或者引起膠帶、四氣漆布在長時間髙 壓下被燒爛等現象,造成包裝材料和產品的 浪費,針對這種情況,有的廠家在橫豎封上分 別使用單相交流穩壓電源,也能達到理想的 效果。可是其調壓為有觸點調壓,碳刷易磨 損,安裝也很不方便,價格也較昂貴.鑒於這 些原因,我們利用機器上現有的可控矽控製 盒加以改製,同樣可以達到自動穩壓的目的。

2穩壓電路的工作原理分析

 

S1交流穂壓電路圖

 

包裝機橫封交流甫壓波形圖

 

2橫封交流甫壓波形圖

圖1是以検封為例的交流穩壓電路圖。 圖中所增電阻、電容為了與原電路圖中的電 阻、電容相區別,分別用RhCh表示。隱壓管 Dg'dzH穩定電壓均為40左右.且背拳背相 聯接«假如機器進入工作狀態,即HDK ,風、 HS均閉合,在交流電的正半周或負半周期 間均在Ao點建立起穩定的電位,並以此恒 定電位通過W/R%、RzC%充電,若以正半 周為例,其Ch*兩端的電壓波形如圖2Vch,所 示。R%兩端的電壓取自RhiR%相連接的成 點,並由R%RhsR%形成分壓取得,如果 某一瞬間電壓變低,圖1中的C„點的電位假 如為圖2中的C點,這時充電曲線V形中的 A點與其對應的C點之間的電位差大於雙 向觸發二極管TS的轉折電壓V%.TS導通. 電容器C%放電,在A點對雙向可控矽K& 形成一次觸發過程。K&導通後,將觸發電路 短接。交流電壓過零,反相時便可控矽關斷, 觸發電路中的C%又開始充電,實現負半周 期導通。若另一時刻電網電壓變高,使Rh■兩 端的電壓升高時.C。點的電壓變為圖2中D 點,這時電容C®,兩端的電壓需達到B點才 能使Vbd之間電壓大於VHo,TS導通,又使 KS2導通,實現變壓器Be正半周導通和負半 周導通。由上麵分析可以得出,電網電壓升高 時,雙向可控矽導通角。減小,由Vq=/T/ 叔(1 —co*)知,平均電壓V。降低。電壓降 低時.導通角。增大,V。升高,從而使負載 (橫封變壓器BD兩端獲得穩定的有效值電 壓。

調整圖2中可變電阻Rh,可以提高和 降低Rh,兩端電壓。當電網電壓一定時,Rh, 兩端電壓升高.可控徒導通角減小。Rh,兩端 電壓降低,可控矽導通角增大。可以實現穩壓 '範圍和精度的調整

3穩壓性能試驗

3. 1試驗方法

1)  將改製的可控矽的控製盒,仍安裝在 原橫封控製盒安裝位置上,新增Rh.的引出 線通過聯接器接在橫封電源相線上。將調壓 變壓器的初級接電源側X”、N跆上,次極接橫 封變壓器控製盒側上。萬用表並聯接 於X“、N”數字萬用表並聯接於X”、 Xi。上。如圖3所示。

2) 機器所用的膠帶層數為一層.塡料包 裝膜厚度為0.075mm.壓板閉合壓力合適° 開機檢査冷卻水是否正常。若正常,調整調壓 變壓器使萬用表指示值為220V.檢査橫封工 作是否正常,若不正常,調整電位器W,使橫 封熱合電壓處於最適值,即比較容易熱合和 分切.不致於因電源電壓過低或過高出現不 分切或封合不牢現象。

若電壓過低不易分切或分切電壓過高, 調節W無效,可調節Rg的大小或調整橫封 度壓器抽頭.最終得到橫封正常工作的合適 電壓。

3) 調整調壓變壓器使萬用表V、指示 值分別為I70V.180V……240V,並在不同電 壓下維持1分鍾,即機器包裝40袋產品,觀 察記錄數字萬用表V2的讀數,檢査橫、豎封 封合質量.

4) 改製前的電壓測試電路完全同於圖 3,其方法也基本相同。所不同的是為了防止 電壓升高時燒壞膠帶、四氟漆布,將橫封電熱 絲斷電,調整調壓變壓使電壓V,為220V,然 後調定電位器W.使機器橫封電壓表指示在 接近正常工作示值,電位器W阻值固定不 變.進行比較測試"

 

 

 

 

包裝機穩壓實驗電路簡圖

 

 

3穩壓實驗電路簡圖

3.2試驗結果及分析

  1. 根據以上設計進行試驗其結果

試驗測試結果衰

 

170

1B0

190

200

210

220

230

240

改製後V/V)

3- 4

3-4

3.5

3. 5

3-6

3.6

3.7

3. 6

改製前VJV)

X

X

1. 4

2. 2

2.9

3-1

4.8

5.4

注:“X”表示電壓過低橫豎封不能正常工作.無意又,未測.

 

 

 

  1. 由上表記錄結果可以看出,改製後的 可控矽盒,電源電壓V每變化10V,輸出電 壓V2平均變化僅為0. 05V,電壓在170 ~ 240V範圍內與22OV時輸出電壓V2相比最 大變化為5.6%,產品合格率達100%.改製 前的可控矽盒,電源電壓V每變化1QV,輸 出電壓Vs平均變化0. 8V190—240V範 圍內與22OV時電壓V?相比最大變化為 55%和74% ,電源電壓在22。〜230V之間能 正常工作;在220V以下,不調整電位器W, 橫封不能分切,從改製前後的可控矽控製盒 的試驗結果對比可以看出,改製後的可控矽 盒對電壓變化具有顯著抑製作用-而改製前 的可控矽盒對電壓變化具有促使V3變化的 作用。其原因是:當電壓升高時,由磯= X/T/tt - VCl-cosQ)知,一方麵可控矽導通角增大,導致V,增大;另一方麵電壓有效值 增大 > 也導致V2增大,這也正是其軼點.

 

 

 

4結論與建議

本試驗設計的自動穩壓電路應用於 NBJ85—I全自動液體包裝機,根據試驗和實 際使用情況得出如下結論。

  1. 可以避免電網壓突然降低時,操作人 員又沒有注意到的情況下出現豎封不封或封 合不牢,橫封分切不斷或封合不好的現象I也 可以避免電壓突然升高時,豎封突起造成橫 封分切不斷,封合不牢的現象.
  2. 橫豎封在穩定的電壓下工作,即容易 保證封合質量的一致性,提高產品合格率I又 可以延長電熱絲、膠帶、四氣漆布的更換周 期。
  3. 可以減輕操作人員的勞動強度,機器 台數多時,可以減少操作人員。
  4. 改製簡單,基本不增加投資。
  5. 本試驗對於提高我國液體包裝機的 性能具有重要意義,對生產廠家進行機器的 性能改進具有重要的參考價值,同時也適合
    於所有電熱合塑料封口機。

由於此種控製方式在交流電變化的 每個周期都占有可控矽較大的導通區,使輸 岀電壓V2偏低,建議生產廠家釆用橫豎封行 程開關常通,即不影響封合質量,又節省膠 帶、四氟漆布和電阻絲。或者改變橫豎封變壓 器匝數,即可節省變壓器繞線,又可以減小變 壓器體積,也能達到與原機封合相同的效果。

 

 

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